中韓石化實現檢修“油不落地、氣不上天”
6月8日,歷時25天檢修的中韓石化烯烴分部碳五分離裝置一次開車成功,產出合格聚合級異戊二烯產品。此次檢修,該裝置以“綠色檢修、環保檢修”為前提,實現系統全密閉退料蒸煮,優化水洗方案,達到“油不落地、氣不上天”的環保檢修要求。
在檢修退料階段,該裝置根據往年檢修經驗與教訓,將萃取系統按照單個塔為單元隔離成11個小單元,責任到人,11個塔系統單個逐一退料,實現殘余物料完全排入物料收集罐,保證了設備拆解時不存在有物料落地污染現場的情況。
裝置優化水洗蒸煮過程,將第一萃取系統、第二萃取系統幾個塔串聯起來,從塔頂洗到塔釜,最后送入廢水罐,實現了對塔盤的徹底水洗。系統蒸煮采用密閉式蒸煮,塔釜進蒸汽,塔頂火炬線排廢氣,徹底蒸煮,最終達到設備開人孔、法蘭沒有廢氣上天的要求。
設備內物料高溫下聚合結焦是DMF萃取法分離碳五的最大工藝特性。設備檢修階段,裝置將拆解下來的塔盤、換熱器、管道統一安排到專門的清洗場地進行清洗,縮小焦質清理范圍,方便后期集中清理現場衛生;容器內清焦采用塑料包裝袋裝袋帶出集中擺放,及時轉運。
針對施工現場,裝置實施強有力的“5S”管理,現場雜物、工業垃圾及時帶走,現場始終保持著干凈整潔的檢修面貌。
裝置吹掃氣密采用系統隔離法,縮小泄漏點排查范圍,提高氣密效率,縮短開工準備時間。針對泄漏點立即安排維保人員及時緊漏,不放過任何一臺設備、任何一條管線的微小細節,開工階段現場無任何泄漏異味散出。
裝置還總結經驗,優化操作,提高操作人員操作水平。班員密切關注開工現場設備運行情況,針對開工數據及時匯報,及時調整操作,穩扎穩打,6月8日14時10分,裝置生產出純度99.99%的聚合級異戊二烯,標志著進入下一個周期生產。
(來源于中國石化新聞網)
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