近日,陜焦公司化產二車間傳來喜訊:蒸氨廢水溫度由原來的55℃終于降到37℃!標志著技改清洗后的蒸氨廢水換熱器達到了預期效果。此項技術在焦化行業具有重要的推廣價值。
據了解,蒸氨崗位主要負責加工焦化系統剩余氨水,一方面制取有經濟價值的濃氨水,一方面使廢水處理達到生化進水溫度要求。長期以來,受蒸氨廢水中焦油、冷卻水側結垢影響,原蒸氨廢水換熱器極易堵塞,換熱效果和使用壽命大大降低。此前雖進行多次嘗試,但效果不甚理想,更換下的換熱器只能廢棄,經濟效益大打折扣。
陜焦公司化產二車間把技術創新應用與“企業利益高于一切”和“人人都是經營者,我為陜焦做貢獻”的企業文化結合起來,在革新技術工藝、提升運行質量、降低生產成本等方面不斷探索,將蒸氨廢水換熱器清洗納入到攻堅行動中。

化產二車間根據換熱器內污垢的物化性質,對廢舊換熱器的清洗工藝進行大膽革新。根據清洗方案,技術人員對換熱器的廢水側進行清洗,并將換熱器接到粗苯系統后,再用170℃洗油清洗,換熱器內附著的重質焦油經過加溫完全溶于洗油,再通過再生器排渣排出系統,此過程不影響粗苯正常生產;通過自主配置的酸洗溶液對冷卻水側進行化學清洗,選用化學性質穩定、腐蝕性低、清洗效果好的氨基磺酸為主清洗劑,配用表面活性劑和剝離劑,對冷卻水側污垢徹底清洗。通過連續清洗48小時后,清洗工作有序完成。清洗過程中,該車間反復推敲試驗,在清洗管道設計施工、清洗工藝指標控制、粗苯系統生產調整等各個方面嚴格把關,確保清洗效果萬無一失。
“清洗后的換熱器投運后,既保證了生化進水溫度,又延長了廢水換熱器的使用壽命,僅這一項每年就能為公司節省20余萬元。”該項目主要負責人張鵬說。
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