“目前在市場不好的情況下,我們要從自身管理上抓效益,打好節能降耗的‘金算盤’。”中韓石化烯烴部經理王超說。1~5月份,烯烴部碳五分離區域在節能降耗上下功夫,對標對表、深度挖潛、精細管理,各項指標持續向好,運行水平不斷提升,確保區域安全、穩定、高效運行。
集思廣益 優化工藝參數挖潛力
碳五分離區域針對自身操作流程長、動靜設備多的特點,從工藝專業和設備專業兩方面著手,雙管齊下挖潛增效。
他們根據天氣變化,調整火炬開度,提升萃取系統各塔壓力,減少放火炬物料損失量和降低循環水用量;針對區域用電大戶拔頭油泵,對葉輪削切,減少電量消耗;執行錯峰用電,利用每個時間段用電費用相差較大的實際,將區域間歇運行的機泵尖峰用電改為低谷用電,把機泵運行時段基本控制在晚上11時至次日早上7時之間運行,減少用電費用。
截至5月底,碳五區域共收集優化建議72條,其中節能降耗類30條,涵蓋生產、設備和管理三大專業,三大產品收率有明顯提升,各項生產控制指標均創歷史新高。
轉變思想 實現專業管理新突破
今年初,受上游裝置生產負荷調整影響,碳五區域負荷波動較大,處理量最大達到15.9噸/小時,最低僅為7.8噸/小時,其中大部分為低負荷運行,能耗較高。碳五區域針對生產現狀進行專項攻關,確定新工況下工藝、設備調整思路,降低裝置整體能耗。
他們在工藝方面,積極探索熱能利用方案,投用EO/EG熱聯合項目,節省蒸汽1.8噸/小時;優化萃取系統溶劑比,一萃系統由5.9降至5.2,二萃系統由4.5降至4.1,減少蒸汽用量的同時也能降低塔釜溫度,利于裝置長周期運行;冷凝水用量較大的換熱器,每周進行排污泥操作,確保冷凝效果;嚴格控制裝車機泵啟停時間,確保無裝車任務及時停泵,節約電量;密切監控各再沸器運行情況,探索最佳切換周期,尋找節約能耗和降低清洗費用之間的平衡點;根據負荷及時調整區域用電大戶冷凍機負荷,減少不必要的電量消耗。
履職盡責 強化制度管控新措施
為提高運行部操作人員節能降耗意識,碳五分離區域制定以技術管理人員為主導,一線操作人員抓落實的優化制度,成立全員優化小組,匯集一線生產經驗,聚焦安全生產指標和經濟技術指標,制定碳五分離區域提質增效工作方案,明確崗位職責和獎懲措施,有效提升員工的節能降耗意識和對標工作的積極性,推動節能降耗工作落到實處。
“區域開展節能降耗優化專項活動,只要你有好方案就會有獎勵。”碳五區域二班主操沈超說。前段時間,他通過認真分析,將間戊二烯塔回流量由17噸/小時降至12噸/小時,預脫輕塔回流比由29.5降至24.8,預脫重塔回流比由4.5降至3.4,優化回流比后有效降低了蒸汽用量,預計每月可創效5.9萬元。
“運行部給我嘉獎,并在區域進行了宣傳,這讓我的精神和物質上都得到了滿足,大家也看到了區域實施節能降耗工作的決心,每個人的干勁也有了明顯提升。”沈超說。
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