陜焦公司:“洗”出效益來——記化二車間粗苯換熱器化學清洗
近日,陜焦公司化產二車間5臺一二段貧油換熱器及3臺苯冷凝冷卻器全部清洗完成并投運后,貧油溫度穩定至27—28℃,煤氣苯含量控制到1g/Nm3以下,減少了對后序脫硫工序的影響,煤氣質量為近年來最好水平。
“氨基磺酸在換熱器化學清洗中的應用,是在符合環保要求的前提下,有效去除表面垢漬,提高設備換熱效果的一項重要手段。”經過反復論證梳理后,化產二車間銨苯工段段長范耀建決定大膽嘗試,對粗苯換熱器實施化學清洗,改變以往更換換熱器成本高、且換熱效果不佳的現狀。
為保證清洗效果,該車間在充分借鑒兄弟單位的成功經驗基礎上,因地適宜,找準癥結,根據工藝處理、系統分析等要求,制定了完整的粗苯換熱器清洗方案。為不影響正常生產,他們對粗苯貧油冷凝冷卻器進行全部清洗,并將其單獨切出系統,通過自主制作的清洗循環槽及清洗工藝管線改造,利用外接加壓泵加壓實現循環清洗,確保了此次清洗有序實施。
清洗過程中,化產二車間根據取樣分析PH值與濃度之間的關系計算,加入適量化學清洗劑(氨基磺酸、剝離劑、表面活性劑),操作人員在此過程中嚴格關注液位變化并隨時取樣檢測PH值,確保溶液酸度符合工藝處理要求,達到最終清洗效果。在該車間員工的嚴格把關、緊密盯控下,經過為期兩周的全力奮戰,5臺一二段貧油換熱器及3臺苯冷凝冷卻器全部清洗完成。
清洗投運后,貧油溫度從以前的32-34℃穩定到了現在的27—28℃,煤氣含苯也控制到了1g/Nm3以下,有效提高了指標控制要求,減少了對后序脫硫工序的影響。粗苯產率從1.05攀升至現在的1.15-1.20,每月產量提高近50噸,增加收益15萬元左右。
來源:中國化工報
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