茂名石化鐵路灌車清洗業務規模在國內同行最大,去年以來,以“每一輛罐車都是承諾”,狠抓鐵路罐車洗刷生產質量管理,在每月、每季度定期對長城潤滑油公司、銷售公司、駐公司軍代表、裝油臺等客戶進行訪問,客戶都交口稱贊:“洗灌效率高、質量好、能耗少,真不愧為全國最大的洗灌站!”
高效洗罐保外運。鐵運分部油罐車洗刷業務始于1978年,總計設洗刷鐵路罐車能力達8萬輛,洗罐規模在國內同行最大,可洗刷裝載石油化工產品輕油類、重油類和化工類的罐車,洗刷方式有特洗和普洗兩種。罐車來自全國各地,進站待洗罐車五花八門,各種殘存油品應有盡有。2020年,受疫情影響,洗罐生產任務變化幅度較大,車種車源不穩定。茂名石化鐵運分部克服生產和各方面不利因素,密切跟蹤車流、車源到達和裝卸情況,協調輕罐進站時間,銜接好輕油裝車與洗罐作業時間點,精心優化洗罐生產工作,全年共完成罐車普洗1002輛、特洗5873輛,高效完成洗罐裝載油品外運任務。
嚴格把好質量關。鐵運分部對石腦油類、罐內黑色或刺激性、異味道、銹蝕嚴重、氣體檢測(H2S)不合格、第一次進來、辨別不清油品、配件不齊全、不完好、大修剛回來的罐車進行特檢,由質檢人員與洗罐管理人員檢查確認和進行挑車,分析洗刷條件制定洗刷方案,保證洗罐質量。每批罐車洗刷完畢,鐵運分部嚴格執行三級檢查制度,落實罐臺管理人員全程監督洗罐過程,洗罐工自檢、互檢,質檢員專檢的制度,并逐級在《三級檢查表》上簽字交車,層層負責,嚴格把關。每月堅持對罐車洗刷質量、運輸服務質量情況進行抽查,班長對每批特洗車進行質量抽查,不合格者堅決返工。車間質量管理員每月不定期對特洗罐車進行抽查,不符合要求的,全部要求返工直至符合標準,確保出廠罐車質量合格率達100%。
質量意識在強化。鐵運分部組織洗罐班人員對《洗罐工作管理制度》《洗罐工作程序》《洗罐標準》《罐臺日常管理》等內容進行應知應會知識競賽。通過網絡練兵提高職工對洗罐技術規程的熟悉程度,班前班后會學習質量事故案例,舉一反三,提高全員質量意識。近日,洗罐臺一線有20輛罐車將進行裝民航產品特洗,洗罐三班班長麥武周對罐車進行預檢,確定有15輛罐車殘存柴油底、5輛罐車滑油底,只有15輛罐車可特洗裝民航產品。麥武周全盤考慮洗罐質量要素,結合近期車源緊張的情況,認為另外5輛滑油底罐車可特洗裝載柴油。于是,他主動聯系銷售公司,在征得對方的同意下執行增加5輛滑油底罐車的洗車計劃,有效提高了罐車利用率和確保公司裝載油品的車源保供。
洗罐能耗創新低。洗罐是用能大戶,水、電、蒸汽的使用量大,鐵運分部嚴格抓好能耗管理,將每年洗罐的能耗指標分解落實到各班組,分臺階考核,責任到人。每班對每一批車都要進行洗前洗后用能計量,分析用多用少的原因,及時進行總結。抓好洗罐過程工藝控制管理,安排專人負責監督好水、電蒸汽的開關。進入冬季,從北方回來的槽車大部分殘存油都有存在結蠟,特別是柴油介質的占了70%,由于結蠟用汽抽或水環泵抽都有無法抽走,只能用蒸汽加溫,蒸汽把殘存油溶化后,再用汽抽把油底抽出來,每輛車大約要蒸40分鐘,蒸汽使用量較多,平均每個車要多消耗0.2噸的蒸汽。鐵運分部通過優化洗罐工藝,采取安排洗罐工把罐車結蠟進行洗前清理再蒸車的措施,平均每個車可以少消耗蒸汽0.1噸,蒸車時間每輛車可少到30分鐘。統計數據顯示,2020年洗罐蒸汽單耗每輛車不到0.9噸,創出洗罐蒸汽能耗使用歷史新低的好成績。
本站維權及免責聲明
- 1.凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖標的版權均屬中國工業清洗協會所有,如需轉載,請注明“信息來源:中國工業清洗協會”。違反上述規定者,本網將保留追究其侵權責任的權利。
- 2.凡本網注明“信息來源:XXX (非中國工業清洗協會)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的僅為了傳遞更多的信息,并不是為了商務使用,不代表本網觀點。因為有的新聞無法及時聯系到作者,若無意中侵犯了信息作者或信息所有者權益,請與我網站編輯部聯系(010-64429463),我們將及時采取補救措施或刪除相關內容。