8月5日
歷時10天
清洗中心承攬的
深圳西江作業區設施停產
大修罐類清洗項目
全部完成
平臺順利復產
“整體施工安全質量最好,項目進度最快……”這是西江油田總監在項目完工后給予的高度評價,并對清洗鐵軍的辛勤付出表示衷心感謝。此次停產檢修設施老舊,均服役二十多年,現場隱患多,腐蝕比較嚴重,容器清洗防腐又是作業區年度重點工程項目,消除此隱患已是迫在眉睫。清洗鐵軍克服工期緊、任務重、難點多、風險高等困難,如期完成了各項關鍵節點,贏得了西江油田領導的高度贊揚。
亮技術保質量
此次停產檢修是清洗防腐一體化項目,涉及生產分離器、燃油閃蒸罐、CFU罐等大小容器21臺重點裝置?!肮ぷ魅蝿罩?、技術要求高”都給作業帶來不小的挑戰。西江24-3平臺和30-2平臺均已投產二十多年,容器清洗完成后發現內部腐蝕情況嚴重,若不及時處理,一旦腐蝕泄露,嚴重影響油田穩定生產和安全環保。
為了消除隱患,清洗團隊召開會議對腐蝕原因進行分析,發現容器存在濕腐蝕和干腐蝕缺陷,修復難度非常大。項目組組織各專業人員,開展頭腦風暴,最終決定使用高壓水清洗技術,確定腐蝕部位,然后對罐壁的腐蝕凹坑采用納塑鋼填平,待固化后,使用雙組份高壓無氣噴涂的作業方案。這樣既解決了人工噴涂厚度不均和涂層表面易出現缺陷等問題,又使漆層更具有耐蝕性。
與常規清洗防腐相比,新技術不僅縮短了一半的工期,提高了防腐層涂敷質量,延長舊罐的使用年限,提高了壓力容器的安全使用性,而且降低了人工密閉空間作業的風險,實現了環保施工。
嚴防死守多措并舉
本次停產作業屬于高風險作業,時間緊、任務重,施工隊伍多,存在交叉作業。為保證現場作業安全,項目組對風險點進行全面系統的識別,并按照風險大小進行分級,制定相應的應對措施和應急措施,責任到人。
現場管控方面,項目組采取了一系列新舉措:通過在入場前對員工進行安全措施問詢,讓大家熟知作業風險及管控措施;通過推行目視化管理,將作業類別、注意事項、風險控制點、管控措施、物件擺放區域醒目地張貼出來,便于發現異常及時處理;通過設立曝光臺,對人員不安全行為進行曝光,讓大家引以為戒。通過多種舉措,時刻讓施工人員保持安而不忘危的警覺,杜絕安全事故的發生,實現了停產安全作業。
困難面前不退縮
施工期間受臺風“煙花”影響,清洗鐵軍經受了狂風暴雨的洗禮。施工團隊在接到臺風預警后,領隊深入細致地做好各項防御準備工作。組織應急人員和應急物資,對清洗設備進行加固或轉移,重點加強員工防御應對指引,在臺風來臨前,各項防護措施落實到位,在大家共同努力下,各類設備未受到任何損失,全力確保了員工生命財產安全和生產正常運行。
炎熱夏季,南方高溫濕熱天氣持續席卷油田,讓經常在北方施工的作業人員也吃盡了苦頭。為了防止員工中暑,項目組準備了防暑藥品,及時將藥品發放到每一位員工手中,同時和平臺協商從飲食方面為員工提供可靠保障,準備茶水和鹽水、西瓜等,為員工消暑解渴,做到工作防暑兩不誤。
來源:中海能發
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