8月15日,鎮海煉化烷基化裝置專家裘輝收到一條微信:“烷基化裝置今天交付檢修,清理酸泥的時候,有什么風險需要注意?”這條微信來自上海石化煉油部經理彭軼。“按照我們的經驗,等酸泥干了,當固廢處理即可。”裘輝回復。此前,裘輝遠程指導上海石化烷基化裝置停工。
烷基化裝置是油品質量升級的重要裝置,生產烷基化油的過程中需要濃硫酸催化劑,其停工操作非常復雜。停工時的退酸操作一直是各家企業頭疼的難題,退酸不徹底會導致裝置腐蝕、環境破壞。
在2022年,鎮海煉化烷基化裝置第一次停工時,將反應器內的硫酸直接退至廢酸罐,導致廢酸罐溫度驟降,里面的硫酸凝固,無法進行下一步操作。在聯系專利商后,通過伴熱加熱手段強行升溫,但是停工難度、時間成本、經濟成本都大大增加。
經過這次經歷,裘輝下定決心,“沒有操作法,我們一定要自主創造一種操作法,讓烷基化裝置停工時更經濟、更安全”。
此后,裘輝和同事進行了無數次桌面推演,對退酸退料和清洗等關鍵步驟進行改進優化,總結形成了“沉三退一”操作法,大大降低了中和清洗難度。
“今年在烷基化裝置檢修時,用了‘沉三退一’操作法,4%濃度的堿液只用了100噸,用堿量明顯下降,用水量也大大減少了。”裘輝介紹。
如今,“沉三退一”操作法得到石化同行的認可,裘輝和同事多次受邀前往兄弟企業現場指導,還收到了來自中科煉化和福建聯合石化等單位的感謝信。今年裘輝采用線上方式指導上海石化烷基化裝置停工。“效果不錯,而且會有新的經驗形成,用以完善操作法。”裘輝說。
來源:中國石化新聞網 8.27
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